浙江溫州304不銹鋼管外折原因及改進(jìn)措施及效果
發(fā)布時(shí)間:2021-04-30 瀏覽次數:571 來(lái)自: 成都正上不銹鋼有限公司
304不銹鋼管的試樣加工成標準的熱塑性拉伸試樣,放置在Gleeble2000熱模擬試驗機工作室內,抽真空后采用氬氣保護。先將試樣分別以20℃/s的加熱速度加熱到1350℃保溫180s,再以10℃/s的冷卻速度分別冷卻至1300、1200、1100、1050、1000、950、900、850、800、750、700℃這11個(gè)溫度進(jìn)行熱模擬拉伸實(shí)驗,應變速率為10-3/s。測量各試樣在不同溫度下的拉伸斷面的收縮率(Z),并得出斷面收縮率溫度曲線(xiàn),作出鋼的熱塑性曲線(xiàn)如圖。
不銹鋼的強度總的趨勢是隨著(zhù)溫度的升高而降低,但在950℃強度出現一個(gè)峰值,這個(gè)峰值是碳化物或氮化物的析出產(chǎn)生沉淀強化導致的。鋼的熱塑性曲線(xiàn)明顯分為3個(gè)階段: 第1階段是溫度大于1200℃,此時(shí)出現的塑性低谷是鋼的晶界發(fā)生熔化引起的; 第2階段是950~1200℃,該階段在1050℃出現的塑性谷底是P、S的作用導致的; 第3階段是750~950℃范圍,此階段谷槽很寬,若按Z=40%作為熱裂紋敏感性的臨界值,則谷槽的溫度范圍為730~920℃,就是說(shuō),連鑄矯直點(diǎn)的溫度定要避開(kāi)這個(gè)溫度范圍。這個(gè)谷槽主要由兩個(gè)原因引起的,一個(gè)原因是在奧氏體的低溫區鋼水中鋁的氮化物沿著(zhù)奧氏體晶界析出,容易產(chǎn)生沿晶斷裂導致熱塑性降低,另一個(gè)原因是鋼水剛剛冷卻進(jìn)入雙相區時(shí),沿著(zhù)奧氏體晶界析出鐵素體薄膜,也容易降低晶界的內聚力產(chǎn)生沿晶界斷裂使鋼的熱塑性降低??傊?該鋼的最低面縮率為28.0%,熱塑性低谷槽很寬,達到200℃的溫度范圍。因此,該鋼在連鑄時(shí),降低二冷區的冷卻強度,使連鑄矯直點(diǎn)的溫度超過(guò)920℃,Z>40%,這樣就可以基本避免連鑄矯直裂紋的產(chǎn)生。
一、電爐冶煉工藝改進(jìn)
1. 原工藝在熔化期未加入類(lèi)石墨,電極加熱時(shí)在沖擊點(diǎn)處造成一個(gè)凹坑,出現裸露的鋼液面,而這部分裸露的鋼液較其它部位的鋼液溫度高,極易吸氮;另外,電弧強大的射流會(huì )將四周大量的氣體吸入弧柱中,為氮在鋼液中的溶解提供條件。爐內熔清95%時(shí),才開(kāi)啟3支碳槍造泡沫渣,單爐碳粉消耗平均為900kg。終點(diǎn)碳控制在0.05%以上。
2. 改進(jìn)后工藝在一次料、二次料送電時(shí)均加入300~500kg類(lèi)石墨,提前造泡沫渣,防止鋼液前期吸氣;特別是熔清后,泡沫渣渣層厚度應高于沖擊凹坑深度。爐內熔清80%時(shí),先開(kāi)啟1號、2號碳槍造泡沫渣,防止鋼液吸氮,爐門(mén)口廢鋼化開(kāi),熔池形成后,開(kāi)啟3號碳槍造渣,保證泡沫渣屏蔽效果,防止弧光裸露。單爐平均消耗在1500kg以上。終點(diǎn)碳質(zhì)量分數要求在0.07%以上。
二、精煉工藝改進(jìn)
1. 原工藝采用鋁脫氧工藝,出鋼脫氧劑及渣料加入順序為:鋁粒#合金#石灰、精煉劑#增碳劑。加鋁脫氧,隨鋼液中的鋁含量的增加,鋼液增氮量有增大的趨勢。在鋼液中的氮達飽和之前,鋼液中的鋁促進(jìn)了鋼液的吸氮;同時(shí)鋼液中的溶解氧大幅度降低,也為吸氮創(chuàng )造了良好條件。304不銹鋼不進(jìn)真空爐進(jìn)行抽氣處理。
2. 改進(jìn)后工藝取消鋁脫氧,并對脫氧劑及渣料加入順序進(jìn)行改進(jìn):增碳劑#合金#石灰、精煉渣。在電爐出鋼時(shí)先用增碳劑代替部分鐵等脫氧,因碳與氧反應生成的產(chǎn)物形成一氧化碳氣泡直接排至爐渣中,不污染鋼液,能減少鋼中脫氧產(chǎn)物對鋼水的污染,降低鋼中夾雜物含量。304不銹鋼須進(jìn)行VD處理,且要求極限真空度保持10分鐘以上。
三、連鑄工藝參數改進(jìn)
1. 過(guò)熱度控制
304不銹鋼管中Si、Mn等為易氧化元素,鋼水容易被氧化,同時(shí)Mn含量高的鋼水流動(dòng)性好,也容易侵蝕耐材造成鑄坯夾雜。因此,鋼水過(guò)熱度控制由原來(lái)的25~40℃改為現在的20~30℃,既保證了適當的拉速防止鑄坯產(chǎn)生矯直裂紋,又避免了鑄坯柱狀晶過(guò)于發(fā)達而出現低倍組織缺陷中心裂紋級別超標。
2. 結晶器冷卻控制
保持原結晶器的冷卻水量不變,但對冷卻水的硬度和進(jìn)水溫度進(jìn)行控制。冷卻水總硬度由原來(lái)的60mg/L以下改為30mg/L以下,減少結晶器銅管結垢,保證結晶器冷卻均勻。結晶器進(jìn)水溫度由原來(lái)40℃以下改為控制在25~35℃,減少水溫波動(dòng)對結晶器冷卻效果的影響。
3. 二次冷卻控制
將304不銹鋼管的二次冷卻比水量由0.50L/kg降低到0.45L/kg,鑄坯進(jìn)入拉矯機前的溫度由880~980℃提高到950~1050℃,面縮率在60%以上,以避開(kāi)產(chǎn)生連鑄矯直裂紋的溫度區間。
四、鑄坯軋管質(zhì)量情況
浙江宏盛特鋼有限公司一小時(shí)通過(guò)采取以上工藝措施后, 304不銹鋼連鑄坯表面質(zhì)量明顯改善,2008年1-4月平均產(chǎn)量4000噸,軋制鋼管的外折缺陷消除、在線(xiàn)探傷合格率達到95.6%,連鑄坯月平均退廢率為1.05%。
五、結論
1. 將304不銹鋼管外折缺陷部位切取截面金相樣品進(jìn)行顯微觀(guān)察,試樣有裂紋沿表層斜向伸入鋼基,裂紋內嵌有氧化亞鐵,其附近分布顆粒狀的高溫氧化產(chǎn)物。用3%硝酸酒精浸蝕后進(jìn)行顯微觀(guān)察,鋼中組織為珠光體+鐵素體,裂紋附近有明顯脫碳現象,初步分析認為與坯料表面存在的缺陷有關(guān)。
2. 酸洗304不銹鋼連鑄坯,觀(guān)察表面存在橫裂紋、氣孔等缺陷,說(shuō)明橫裂紋是引起鋼管外折的主要原因。而橫裂是由于鋁的氮化物沿著(zhù)奧氏體晶界析出,沿晶斷裂導致熱塑性降低,連鑄矯直點(diǎn)的溫度過(guò)低造成。
3. 測試304不銹鋼管熱塑性曲線(xiàn),第3階段熱塑性低谷槽達到200℃的溫度范圍,連鑄時(shí)矯直點(diǎn)的溫度須超過(guò)920℃,才可以基本避免連鑄矯直裂紋的產(chǎn)生。
4. 通過(guò)采取電爐提前造泡沫渣、精煉爐取消鋁脫氧、增加真空處理,控制鋼水中,減少鋼液凝固時(shí)鑄坯中形成鋁的氮化物,同時(shí),控制鋼水過(guò)熱度在20~30℃、降低二次冷卻比水量為0.45L/kg、鑄坯進(jìn)入拉矯機前的溫度提高到950~1050℃(Z>60%)等措施后,消除了連鑄坯矯直時(shí)產(chǎn)生的橫裂紋。鋼管外折缺陷得到控制,不銹鋼管在線(xiàn)探傷合格率提高到95.6%、連鑄坯退廢率降低到1.05%。